客戶背景
企業名稱:寧夏石嘴山球團礦客戶。
產線規模:2 條豎爐產線,每條豎爐線月產能 3 萬噸,豎爐焙燒溫度 1150 °C。
核心需求:
客戶要求 |
具體指標 |
控制球團元素含量 |
SiO2<5%; Zn<0.05% |
提升焙燒強度 |
焙燒強度大于 2200N |
提升球團廠利潤 |
鐵品位越高越好,解決生產上的問題 |
客戶缺陷:
1.原料缺陷:傳統膨潤土硅鋅含量高,導致球團硅、鋅含量高,同時降低 鐵品位,需要一款低硅低鋅高鐵的粘合劑,而建杰鐵基粘合劑符合客戶需求。
2.工藝瓶頸:客戶生產過程中有濕球預熱階段易爆裂,焙燒強度小于 2200N, 球團成球不均勻、生產設備缺少等問題。
3.成本問題:客戶生產球團利潤率低,想要新粘合劑來降本增效。
整改建議:
1. 建議圓盤造粒機在左邊加一個刮板。避免合格球進入成球區進一步長大,導致球團過大,造成返料過多。
2.建議在如圖位置恢復霧狀水噴頭,霧狀水能讓球團表面與水接觸更均勻, 提高球團成球速度,使球團產量更高、粒度更均勻。
3.建議在傳送帶上加一個雙輪攪拌機,使膨潤土和鐵精粉充分攪拌,防止物料因粘性差距導致球團大小不均勻,造成球團合格率低。
4.建議更換 2 米篩分,可臨時將間隙稍微調大一點,提高生球合格率,降低 返料,提升生球入爐量。
5.建議提高生球入爐量,避免烘床裸漏,造成氣流分布不均勻導致球團爆裂,及時清理篦床粘料,避免下料不均勻導致干燥不均勻。
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